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3Dプリンターでロボット作ってみる 多脚ロボット編17

something-make.hatenablog.com

このロボットの3Dデータは下のリンクのものを使用しています

 

昨日はマイコンArduino UnoからArduino nanoに変更しました。

今日はこれを一枚の基板上に実装してみます。

電源は6.6V700mAhのバッテリーです。

充電器はGoolRC B6でLiFePoを選択すれば可能でした。

このバッテリーの放電能力は通常5Cで瞬間的には10Cあります。

これはどういうことかというと通常で700mA×5=3500mA=3.5A、瞬間的には700mA×10=7000mA=7Aあるということです。

この電流の量が足りないと、Arduinoの分の電流を使い切ってしまい、電圧が下がってArduinoの電源が切れてしまいます。

このサーボモータは瞬間的に400mAの電流が流れるらしいです。*1

 

合計12個なので4800mA。バッテリーの放電能力は十分そうです。

 

さて、サーボモータの電源はバッテリーで十分そうですが、ここで問題があります。

それはArduinoの電源です。

 

 商品紹介ページだと電源は

  • 6V~12Vの無調整電源
  • 5Vの安定化電源

の二種類のどちらかを使用する必要があると書いています。

マイコンは5V、3.3V、1.2V等の一定の電圧でしか動きません。

このArduinoは5Vで動いています。ある程度はマージンがありますが、高すぎると焼けてしまいますし、低すぎると動きません。

 

マイコンに動作電圧の電源を入力する場合、厳密に調整された電圧で電気を流してやる必要があります。

Arduinoは電圧調整素子を内蔵しているので、6V~12Vの電圧の電源を入力端子に繋いでやれば、Arduinoは問題なく動作します。

 

ただ、この6Vというのが商品のページによっては7V~12Vだったりするので6.6Vの電池を直結しても動くか怪しいですし、サーボモータを動作させると電圧が6Vを下回ってArduinoが動かなくなる可能性もあるので動作が心配です。

 

かといって5V電源用の入力端子に接続するには電池の電圧6.6Vは高すぎます。

USBケーブルを繋ぎっぱなしにしておくと動きますが、流石にそれは見た目がアレです。

これ以上電池の電圧を上げるとサーボモータに悪影響があります。

初期のように電源用に9V電池を搭載すると重くなります。

昇圧回路をかませて電圧を上げるとかさばります。

 

ここはArduinoの内蔵の電圧調整素子を使用するのはやめたほうがよさそうです。

 

なので6.6Vの電池でも安定して5Vの安定化電源を得ることができる電圧調整素子を使います。

akizukidenshi.com秋月の低損失三端子レギュレーターを使います。5Vより0.65V高い電圧を入力してやれば5Vの電源を簡単に作ることができます。5.65Vより高い電圧でいいのなら、多分大丈夫でしょう。

電圧安定用のコンデンサーも入って100円のセットです。

このキットで5Vの安定な電源を作ってArduinoの電源端子に入力してやります。

 

さらに電池からの電圧を安定させてやるために1000μFの電解コンデンサを2つ接続してやります。

akizukidenshi.com

こういたサーボモータを安定動作させる経験則としてサーボモータ一つにつき100μFの電解コンデンサを電源に繋いでやるというのが知られています。サーボモータが12個なので1200μF必要なので、適当なところで1000μFのコンデンサを2つ繋ぎます。

 

1000+100+100とかでもいいのですが、ハンダ付けが増えるのでやめておきます。

部品を揃えるのに何日かかかりましたが、揃ったのでハンダ付けしていきます。

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特に問題なく完成しました。

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裏面はこんな感じです。

結構適当です。

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テスターでショートしていないか確認した後、サーボモータを繋いで動作確認をしました。

 

特に問題が無かったのでグルーガンで固めてしまいます。

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前回みたいにショートでマイコンを焼いてしまうのはこれっきりにしたいです。

something-make.hatenablog.com

 

 

今日はここまでです。

*1:測ったわけではないので伝聞ですが。